陶瓷压砖机的动梁控制油路原理与电磁阀并联调速方案分析

    温怡彰 周性聪 梁超寰

    摘 要:本文介绍了陶瓷压砖机的动梁控制特点,分析了现有的控制油路原理和优缺点,并提出了一种新的电磁阀并联调速方案。电磁阀并联调速油路实现了类似比例阀的功能,但可靠性更高,成本更低,也能够通过控制器在线调节流量;另外,相比普通插装阀控制,操作更人性化,更便捷,并且性能更优。

    关健词:电磁阀并联调速;动梁速度控制;动梁控制油路;陶瓷压砖机

    1 引言

    陶瓷壓砖机的动梁控制,特别是排气和脱模阶段的慢速控制对砖坯的成型品质影响很关键,严重时会导致砖坯分层及开裂等缺陷。目前小吨位压砖机的动梁控制油路主要采用普通插装阀控制,其具有简单可靠和成本低的特点,但调节流量时,操作人员需要爬到离地面较高的阀组上调整节流阀的开度,操作很不便利。另外,年轻一代的工人对工作环境要求越来越高,及希望能降低劳动强度。因此,小吨位压砖机的动梁控制方式需要作改进,以改善操作便利性及提高控制性能。

    2 陶瓷压砖机动梁控制原理

    陶瓷压砖机的动梁控制过程,见图1:a快速下降,b慢速下降,c砖坯压制,d排气上升, e排气停留,f排气下降,g砖坯压制,h 砖坯脱模,i快速上升,j慢速上升。其中,慢速下降、排气上升、排气下降、砖坯脱模和慢速上升阶段的动梁速度都要求较慢,且在180 mm/s以下。

    目前,陶瓷压砖机的动梁控制油路主要有两种方式,普通插装阀控制和比例伺服阀控制。一般成型压力在3000 t以下的小型压砖机,以生产瓷片为主,普遍采用普通插装阀控制;而成型压力在3000 t以上的中大型压砖机,以生产地砖为主,普遍采用比例伺服阀控制。

    2.1普通插装阀的动梁控制原理

    普通插装阀的动梁控制原理如图2所示,V202控制动梁上升,V203控制动梁下降;V204与V206、V207并联,其中V204控制动梁快速上升及快速下降,V206控制动梁慢速下降,V207控制动梁慢速上升,当动梁慢速时V204关闭。

    V206和V207的结构如图3所示,通过调节螺杆可以设置阀口的开度,即实现动梁速度的控制。

    普通插装阀控制的优点为控制简单可靠及成本低;缺点为不能通过程序在线调节速度,而是需要人工调节,因此使用不方便。并且,下降和上升分别只有一级慢速速度,即慢速下降和排气下降同为一级速度,排气上升、脱模和慢速上升同为一级速度,慢速速度不能分别调节以适应不同工况,适应能力差,可控性低。而恰恰慢速对砖坯成型质量影响最关键,特别是排气和脱模阶段,稍有波动变化则会导致砖坯出现分层、裂边等缺陷,严重时砖坯甚至不能成型。

    2.2比例伺服阀的动梁控制原理

    比例伺服阀的动梁控制原理如图4所示,比例伺服阀的结构如图5所示,YV210为三通比例伺服阀,V209为安全截止阀。YV210的A口与动梁的控制油腔相连,通过控制指令可以任意调节阀芯的位置及阀口开度,即用一个比例伺服阀便可实现动梁的快慢速控制。

    比例伺服阀控制的优点为可以通过程序在线调节动梁速度,使用方便简单,并可以任意无极调节各阶段的速度,以适应砖坯的成型工况,并能较轻易地实现最优化控制;缺点为对电气系统及油液品质要求较高,并容易受到干扰,稳定性及可靠性较差,另外成本也较高。

    3 电磁阀并联调速方案原理及控制方法

    针对普通插装阀和比例伺服阀的优缺点,提出了一种新的用于动梁速度控制的电磁阀并联调速方案(发明专利号:ZL201410742000.9),其既具有普通插装阀简单可靠及成本低的特点,也具有比例伺服阀可在线多级速度调节的功能。方案的油路原理见图6,慢速调速阀组由YV211、YV212、YV213和YV214四个电磁阀并联组成,可实现动梁慢速下降和慢速上升的控制功能。

    本方案与普通插装阀控制方案相比,主要特点为用四个并联的电磁阀替代慢速插装阀, 四个电磁阀的节流通径不一样,并且各电磁阀的标定流量互为倍数关系。设1#电磁阀标定流量为Q = 10 L/min,即2#电磁阀为2Q = 20 L/min,3#电磁阀为4Q = 40 L/min,4#电磁阀为8Q = 80 L/min,本案例标定流量的压差为10 MPa。则四个电磁阀组合流量有15种不同值,参见表一,即可以得到15种离散的动梁慢速速度。注,并联的电磁阀数量可以增加,且电磁阀数量越多,流量调节越精细,速度可调级数就越多。电磁阀数量n与速度可调级数N的关系为,N = 2n-1。

    本案例中应用的四个电磁阀的型号是一样的,均为力士乐的6D型,并通过各自串联不同的节流子可以得到所需的标定流量。用节流子配置流量,可以减少电磁阀的型号数量,便于生产管理及简化元件采购。

    控制程序的实现比较简单,参照表一,根据设定的速度档位开启对应的电磁阀,便可获得对应的控制流量,即可实现动梁速度的在线调节。过程中没有模拟量传输,并且全为数字量输出,相对于比例伺服阀控制,具有极高的抗干扰能力和极高的可靠性。

    4 实验测试

    为验证方案的可行性及确定节流子通径大小,对电磁阀并联调速油路作液压仿真计算。要求最大调速度为180 mm/s,阀的工作压力差为ΔP = 10 MPa,求得1#至4#电磁阀对应的节流子通径分别为:d1=φ1 mm,d2=φ1.8 mm,d3=φ3.2 mm,d4=φ5.5 mm。

    图8为动梁速度的实际测试结果,可以看到速度与档位基本成线性关系,最大上升平均速度为200 mm/s,最大下降平均速度为160 mm/s,与仿真计算结果相差约为11%,但已满足使用要求。图9为动梁下降过程的实际位移曲线,可以看到动梁刹车制动平稳过渡、无冲击。证明了电磁阀并联调速方案可行,并且简单实用、易维护及成本低。

    5 推广应用及结论

    动梁的电磁阀并联调速方案,现已成功应用到近100台恒力泰YP系列的小吨位压砖机上,并已在陶瓷生产车间中稳定运行将近3年,这证明了电磁阀并联调速油路的可靠性。电磁阀并联调速油路实现了类似比例阀的功能,但可靠性更高,成本更低,也能够通过控制器在线调节流量;另外,相比普通插装阀控制,操作更人性化,更便捷,并且性能更优。因此,在性能要求不高的场合下可以推广使用。

    参考文献

    [1] 温怡彰,周性聪,梁超寰. 一种液压压机的动梁调速油路结构[P]. 专利号:ZL201410742000.9.

    [2] 张柏清,等. 全自动液压压砖机(第1版)[M]. 江西:江西科学技术出版社. 2001.